级间筛俗称隔炭筛,用于浸出槽,是将矿浆和活性炭分离的核心设备,在浸吸流程中有着重要作用,它是实现逆流吸附的关键,在日常生产中因受矿浆浓度、磨矿细度、矿石含泥量等因素的影响,级间筛经常发生“堵炭”现象,造成浸出槽“冒浆”、“跑炭”,导致选冶回收率不稳定,影响正常生产。河北东梁公司经过近几年在生产实践中探索,发现了通畅性更好的新型级间筛,解决了“堵炭”问题。
浸吸流程原有级间筛为圆筒型振动筛,在实际使用过程中发现该种级间筛易堵塞,经常出现“冒槽”、“跑炭”现象。2013年初进行了级间筛通风改造,利用压缩空气来清扫筛网上沉积的杂质避免筛网堵塞,虽然起到了一定作用,但风量的需求随之增大,增开一台空压机,造成了不必要的电量损耗,产生了弊端是网格筛不利于流程中的薄片炭的排出,易使薄片炭磨损造成金属流失。
将原有固定式浸出级间筛改造成ф1000x1200带筛面有自动清洁功能的可旋转筒筛,很好的解决了“堵炭”问题,该种级间筛使用不锈钢条形筛片,筛体转速可以根据现场生产情况变频调节。日前,公司5段浸出吸附流程已全部安装,新型级间筛主要耗材是不锈钢条形筛片,单片使用周期达8个月,预计每年筛网使用成本约11万元,与原不锈钢网格筛年使用成本18万余元对比,年可节约成本约7万元。
通过新型级间筛的应用,停用了一台空压机,因供风量的减小,吸附率有所提高,并且经近期数据统计,停用空压机后,每天可节约用电4500kw,年可节约电费几十万元。
新型级间筛的应用避免了因老式级间筛筛网使用周期短,更换频繁造成各个浸出槽碳密度不稳定,通过稳定碳密度来提升吸附率,从而提升选冶回收率。(河北东梁 朱德宇、鲍玉德)