天寒地冻空气凛冽,选厂改造原矿仓上格筛的场面却热火朝天。近日李子公司选厂机修段通过10来天的鏖战,对原矿仓格筛从材质到结构进行了彻底改造,达到了预期目的。
选厂原矿仓格筛是将大块矿石拒之流程之外的重要关口。采场崩落的大块矿石,运入选厂后直接进入流程,除坠落砸坏仓壁、棱角毛刺损伤皮带外,卡在磨机入料口钢球砸衬板会造成“空耗”,相应减寿命、增成本,引发屡屡停机。
李子公司选厂先前原矿仓格筛孔径为350×350(毫米),均采用轻轨材质,铲车给原矿仓上料时铲齿、筛上块矿锤碎时都会对轻轨产生严重的损伤,加之年久失修,已变成残痕断臂。为此在总结先前经验教训的基础上,将7块长条钢板用29根长3米多∮80钢柱镶嵌,构成坚实的网状结构,钢板长×宽×厚为13000×250×20(毫米),“立刀式”排列,使动态像石榴子一样结块的上料,入筛后在自身重力作用下完成劈、击、裂、碎等,透筛进入流程。筛上大块矿石,通过人工锤击、钢板立刀为案,也可省工省力地裂解后透筛。
原矿仓格筛的彻底改造,实现了结块的自然散落,减轻了锤碎强度,维修便捷,主要是保证了入选物料的粒级范围,为流程畅通、指标稳定创造了条件。(艾满乾)